【失效分析】显示器外壳异常变形不良分析

05月,17,2025 | 浏览次数:228
       一.测试背景

       客户外包生产的后盖组装后出现开裂情况,开裂原因为塑胶外壳局部位置存在变形导致。客户提供正常品(样品①)和异常品(样品②)委托实验室进行比对分析,追溯异常翘曲的原因。


       二.测试方案

测试项目 设备名称
拉伸强度/拉伸断裂标称应变 万能材料试验机
弯曲强度/弯曲模量 万能材料试验机
悬臂梁冲击强度(缺口) 冲击试验机
FT-IR 傅利叶变换红外光谱分析
Py-GCMS 热裂解-气相色谱质谱联用仪
GC-MS 气相色谱质谱联用仪
CP-OES 等离子体电感耦合发射光谱仪
TGA 热失重分析


       三.测试结果

       测试位置示例图:


       3.1 物理机械性能测试:

       3.1.1 拉伸强度/拉伸断裂标称应变




       3.1.2 弯曲强度/完全模量:




       3.1.3 悬臂梁冲击强度(缺口):




       3.2 成份分析:

       3.2.1 FTIR(红外光谱)分析



       3.2.2 溶剂萃取液气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)分析:



       3.2.3 热裂解-气相色谱质谱联用(Py-GCMS)分析:



       3.2.4 热失重(TGA)分析:





       四.分析讨论

       物理机械性能测试结论:

      1.因标准的测试样条厚度与产品厚度差异过大,故无法同原料数据进行定性对比。两种产品厚度较为接近,可以横向对比两者的相关物性数据;

      2.两产品的物理机械性能较为接近,但其中的冲击强度存在一定差异,正常品比异常品明显偏大,异常品比正常品厚度普遍偏小,这可能影响冲击力在样品断面上的传递从而导致数据差异。

       成份分析结论:

      1.结果表明异常品存在一定含量的聚碳酸酯(PC)成份,正常品并未检查这一成份,表明异常品存在一定的混料现象;

       2.混料的引入可能会造成物料混合不均匀,成型保压后的冷却过程中因不同材料膨胀比例不一,会导致局部出现较大内应力。

       五.结论
       综上,造成外壳件异常翘曲的原因推测为,聚碳酸酯(PC)的混入导致成型后塑件内应力偏大,加之外壳厚度偏薄也为内应力释放提供了客观条件。
       六.改善建议

      1.当进行切换料或洗机时务必将旧料或洗机料清洗干净,并舍弃前几批试机样;

      2.严格管控制品品质,制定相应的规格要求加以管控。


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